鄭煤集團告成礦-100米水平運輸系統(tǒng)7部皮帶從3月份起實現(xiàn)地面操控以來運行平穩(wěn),實現(xiàn)地面一鍵啟動、一鍵倒切膠帶機控制方式等多種控制功能,達到了預(yù)期目標(biāo),使該礦智能化礦井建設(shè)邁出了新步伐。
智能化優(yōu)勢明顯
-100米水平膠帶機智能化控制系統(tǒng)中通過設(shè)置先進可靠的可編程控制箱、多功能高分貝擴音電話、高精度傳感器、高清可視化系統(tǒng)等,一些列的智能化裝備改造最終實現(xiàn)了7部膠帶機、3000米的運輸線路地面一鍵自動啟停,不僅實現(xiàn)了告成礦智能化建設(shè)的新突破,而且打破了集團公司多個智能化應(yīng)用的第一:第一家實現(xiàn)3000米運輸距離7條膠帶運輸機在地面遠程集中控制;第一家在膠帶運輸巷實現(xiàn)4G覆蓋,巡檢人員使用WIFI對講機等先進聯(lián)絡(luò)設(shè)備;第一家單個智能化項目單班減員5人,三班共計減員15人。
告成礦-100皮帶運輸系統(tǒng)主要服務(wù)25采區(qū)原煤運輸,運輸量大、運輸距離長。膠帶機投入運行后每班控制膠帶機運行就需安排7名膠帶機司機,不僅占用大量寶貴的人力資源而且相互之間溝通協(xié)調(diào)困難,大大降低了膠帶機運行效率。為破解這一難題,該礦對-100米水平膠帶輸送機控制系統(tǒng)進行了自動化改造,皮帶司機由原來的每班7名減少為每班2名,減員5人。不僅有效解決了人員緊張的局面,而且大大提高了設(shè)備運行效率,降低了人力成本。
控制系統(tǒng)安全可靠
在-100米水平膠帶機控制系統(tǒng)中,技術(shù)人員為每部膠帶配置一臺先進的可編程控制器,實現(xiàn)了7部膠帶機標(biāo)準(zhǔn)化控制程序。各條膠帶形成統(tǒng)一邏輯控制標(biāo)準(zhǔn),利用編程器的站點通訊功能實現(xiàn)7部膠帶機控制分站的心跳組網(wǎng)聯(lián)控。每個控制箱在做好本條膠帶控制的同時,實時與上下級膠帶機做好通訊聯(lián)絡(luò),從而實現(xiàn)7部膠帶的一體化控制,為一鍵啟停、智能化故障分析控制提供了有力的技術(shù)保障。
可編程控制箱的膠帶機多種邏輯組合控制,實現(xiàn)了-100米水平膠帶順煤流連鎖控制,膠帶可根據(jù)煤流運行位置自動啟動前部膠帶機,大大提高了膠帶機運輸效率。系統(tǒng)多重邏輯控制程序,實現(xiàn)一鍵倒切運輸煤流運輸方式、自動選擇運行膠帶及數(shù)量,根據(jù)生產(chǎn)情況自由組合膠帶運行方式,實現(xiàn)1-5部自動啟停,1-7部自動啟停等方式,極大方便膠帶機的控制,提高了膠帶機運行效率,減少了電力等的無效損耗。
可視化系統(tǒng)精確高效
在-100米水平膠帶運輸系統(tǒng)中,共設(shè)置9個400萬像素高清攝像機進行視頻信號采集。攝像機同時加入紅外光輔助照射、音頻采集、DI報警等功能輔助視頻信息采集。攝像機可在黑暗微光的環(huán)境下清晰捕捉視頻信號,有力保障了視頻信號采集準(zhǔn)確、清晰。攝像機采集到的視頻信號通過攝像機內(nèi)的微處理器進行視頻壓縮,壓縮后的信號通過攝像機之間敷設(shè)的光纖以毫秒級速度進行上傳,在保障視頻信號可靠的同時實現(xiàn)實時同步傳輸。在-100米水平二部皮帶機頭集中控制操作臺位置設(shè)置的顯示終端,讓膠帶司機坐在操作臺即可實時掌握每條膠帶的運行狀況。地面監(jiān)控中心、機電二隊值班室分別同時視頻鏡像,實現(xiàn)地面、井下同步實時監(jiān)控,實現(xiàn)了信息共享,保障了膠帶機運行的安全可靠。
一體化保護聯(lián)動控制
-100米水平膠帶運輸巷內(nèi),每條膠帶運輸機配備各種保護不少于20個,7條膠帶安裝保護150個,保證7條膠帶一鍵集中控制就必須實現(xiàn)各種保護的統(tǒng)一管理。通過設(shè)置在膠帶機機頭的可編程控制器,實現(xiàn)了集控操作臺集中投入退出沿線各種故障保護,大大提高了7部膠帶機的集中管控能力。同時膠帶機沿線布置50臺高分貝智能擴音電話,通過操作臺隨時遠程廣播預(yù)警,將每個指令清晰地傳輸?shù)?000米巷道的每個角落,及時提醒到每一個皮帶檢修人員。通過智能擴音電話,使沿線巡檢人員在第一時間掌握膠帶故障原因,不用到達控制臺即可實現(xiàn)故障的排查和處理,極大提高了故障處理速度,提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)效率。
智能化建設(shè)任重道遠
為了加快推進礦井智能化建設(shè)步伐,告成礦2021年3月成立智能化建設(shè)辦公室。今年第三季度,該礦第一個智能化綜采工作面將投入生產(chǎn)。當(dāng)前正在積極探索掘進工作面的智能化建設(shè)。該礦-100米水平膠帶集中控制系統(tǒng)建立之初,地面集控中心操作系統(tǒng)就按照控制全礦運輸系統(tǒng)設(shè)備進行設(shè)計,當(dāng)前正在加快相關(guān)工作,運輸系統(tǒng)集中控制逐步覆蓋全礦。今年年底,井下變電所、壓風(fēng)機房、強力膠帶、排水泵房等將全面實現(xiàn)遠程集中控制。
實現(xiàn)智能化是煤礦發(fā)展的必然趨勢,告成礦正在積極克服復(fù)地質(zhì)條件的限制,加大研究探索力度,加強先進設(shè)備的應(yīng)用研究,力爭在礦井“四化”建設(shè)上形成新優(yōu)勢,推動礦井安全持續(xù)高效發(fā)展,為集團公司構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新格局作出積極貢獻。